1 事故經(jīng)過(guò) 2014年9月16日,計(jì)劃?rùn)z修更換23架錐箱,18:00左右開始試車,18:30左右過(guò)鋼恢復(fù)生產(chǎn);19:40 左右精軋機(jī)跑鋼打開精軋機(jī)發(fā)現(xiàn)24架帽煙,24架輥箱燒損。當(dāng)時(shí)化驗(yàn)油含水量3%,于是維修轉(zhuǎn)換了另一油箱,同時(shí)更換24架輥箱,并檢查錐箱無(wú)問(wèn)題,21:30恢復(fù)生產(chǎn)。22:40左右精軋機(jī)跑鋼,打開精軋機(jī)發(fā)現(xiàn)25架上輥軸發(fā)熱,25架輥箱燒損。當(dāng)時(shí)化驗(yàn)油含水量2.88%。為防止輥箱再次燒損,當(dāng)即做了如下整改措施:(1)將1#油箱油用脫水裝置打到2#油箱再用脫水裝置打回1#油箱;(2)更換所有精軋機(jī)輥箱密封件;(3)將26、27、28架輥箱吊出檢查所有裝配尺寸;(4)更換精軋機(jī)濾芯;在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)26架錐箱錐軸定位軸承壞,于時(shí)組織更換軸承;完成所有檢查項(xiàng)目后次日8:30油溫達(dá)到要求開始試車,試車30分鐘后恢復(fù)生產(chǎn)。 2 原因分析 2.1精軋機(jī)油液含水量高有一段長(zhǎng)的時(shí)間未控制下來(lái),含水量大影響油膜承載力(設(shè)備廠家要求含水量不超過(guò)0.5%),含水量大潤(rùn)滑效果變差是油膜軸承燒損的主要原因。另油液有乳化的現(xiàn)象,其油水分離效果明顯變差導(dǎo)致脫水效果不佳。 2.2高線品規(guī)更換頻繁增加了更換、清理密封圈的難度,加重了精軋機(jī)進(jìn)水,從5月份到9月份高線精軋機(jī)含水量情況及品規(guī)更換情況表可以很好的看出。 3 整改措施 3.1進(jìn)一步加強(qiáng)高線精軋機(jī)油品的管理和控制,如含水量和精度等級(jí),盡量每?jī)稍滤陀蜆拥矫梨诜止具M(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果酌情更換精軋機(jī)的油。 3.2對(duì)于更換品規(guī)后油箱大量進(jìn)水,維修要做好及時(shí)的跟蹤處理,同時(shí)生產(chǎn)單位要及時(shí)安排時(shí)間給維修更換輥箱密封件;維修人員要保證真空脫水裝置24小時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 3.3操作人員對(duì)輥箱輥縫的調(diào)整要做到標(biāo)準(zhǔn)化操作,緩慢并調(diào)兩圈回半圈,以增加密封件使用壽命。 3.4濾芯要做到及時(shí)更換(原則上壓差超過(guò)0.1MPa或使用超過(guò)1個(gè)月更換),防止因油液污染對(duì)油膜的損壞。 3.5設(shè)備科加強(qiáng)對(duì)裝配質(zhì)量的管理,做到輥箱裝配所有尺寸都要在范圍之內(nèi)并要技術(shù)員或質(zhì)量員簽定驗(yàn)收合格才可以出精裝間;所有輥箱檢測(cè)數(shù)據(jù)都要登記并保存好。 3.6輥箱上線使用要做好詳細(xì)登記,做到6寸、8寸輥箱使用滿6個(gè)月要下線全面檢查,10寸輥箱使用滿12個(gè)月要下線檢查。 3.7設(shè)備科做好輥箱、錐箱的裝配規(guī)范,并在精裝間上墻張貼作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)裝配過(guò)程。 3.8為增加密封圈的使用壽命,設(shè)備科將落實(shí)引進(jìn)哈飛改造的密封板進(jìn)行試用。 |